环境技术网 污水处理技术答疑300题 任周鸣授权环境技术网制作 11.问:氨氮的去除,除了要有充足的碳原和足够长的污泥龄和保证足够的回流量,回 流是回流好氧池出水还是二沉池底部回流?我现在调试氨纶废水,原来设计回流好氧池 出水,可实际上是,若回流量达一倍时,就不能保证前边缺氧池的厌氧环境,我师傅说 好氧池溶解氧控制在1mg/L左右会好些,这样说是否对 答:根据你介绍的应该是前置反硝化,需回流好氧池的出水和二沉池污泥。你说若回流 量达一倍时,就不能保证前边的缺氧池的厌氧环境的话不妥,缺氧区不等于厌氧,DO 小于0.5mgL就可。你师傳说好氧池溶解氧控制在Img/L左右也是有道理的,这样可防 止缺氧区DO大于0.5mg/L。 如果好氧区DO在1mg/L左右,出水回流量在一倍时,缺氧区DO仍大于0.5mg/L 时,不能再降低好氧区的溶解氧,也不要随意减少出水回流量(进入缺氧区的硝酸氮会 少),此时可在不影响二沉池泥水分离效果的前提下,减少二沉池出泥量,将池内污泥 层升高,使污泥在二沉池内的停留时间增加,使之处于缺氧或无氧状态,这样也有利于 避免缺氧区DO上升。二沉池出泥量减少不会影响回流至反应池的污泥量,因为在二沉 池内泥层升高的情况下,污泥在泥层中的浓缩时间长了,这种情况下出泥量减少了但出 泥的浓度提高了。 如果是接触氧化工艺,出水要回流,污泥不回流。我不赞成用前置反硝化。关于去 除硝化菌的说法不妥,但明白你的意思 12.问:(1)最近车间试车,造成进水很不正常。昨天COD有6000mgL,而设计只 有600mg。应该取那些措施,使出水尽快恢复正常? (2)最近空压机房的风压有8公斤,而又没装减压阀,他们解释曝气管的流量阀 样可控制压力。请问一下,是不是风压过高造成的曝气不均? 答:进水COD大于设计值的十倍是无法达标的,应增加供氧量,减少排泥量或不排泥, 目的就是控制好污泥负荷和供氧量。但要注意:减少排泥量或不排泥是暂时的,当经过 个反应时断后(至少半天)就应该加大排泥量。上述措施的目的是先让污泥与高浓度 污水混合、吸附,经过一段时间后,部分有机物降解,但仍有大部分有机物吸附在污泥 上,让其随污泥而排出系统,这样可使系统尽快恢复正常,因为这样高浓度的废水一般
环境技术网 污水处理技术答疑 300 题 任周鸣授权环境技术网制作 11.问:氨氮的去除,除了要有充足的碳原和足够长的污泥龄和保证足够的回流量,回 流是回流好氧池出水还是二沉池底部回流?我现在调试氨纶废水,原来设计回流好氧池 出水,可实际上是,若回流量达一倍时,就不能保证前边缺氧池的厌氧环境,我师傅说 好氧池溶解氧控制在 1mg/L 左右会好些,这样说是否对? 答:根据你介绍的应该是前置反硝化,需回流好氧池的出水和二沉池污泥。你说若回流 量达一倍时,就不能保证前边的缺氧池的厌氧环境的话不妥,缺氧区不等于厌氧,DO 小于 0.5mg/L 就可。你师傅说好氧池溶解氧控制在 1mg/L 左右也是有道理的,这样可防 止缺氧区 DO 大于 0.5mg/L。 如果好氧区 DO 在 1 mg/L 左右,出水回流量在一倍时,缺氧区 DO 仍大于 0.5mg/L 时,不能再降低好氧区的溶解氧,也不要随意减少出水回流量(进入缺氧区的硝酸氮会 少),此时可在不影响二沉池泥水分离效果的前提下,减少二沉池出泥量,将池内污泥 层升高,使污泥在二沉池内的停留时间增加,使之处于缺氧或无氧状态,这样也有利于 避免缺氧区 DO 上升。二沉池出泥量减少不会影响回流至反应池的污泥量,因为在二沉 池内泥层升高的情况下,污泥在泥层中的浓缩时间长了,这种情况下出泥量减少了但出 泥的浓度提高了。 如果是接触氧化工艺,出水要回流,污泥不回流。我不赞成用前置反硝化。关于去 除硝化菌的说法不妥,但明白你的意思。 12.问:(1)最近车间试车,造成进水很不正常。昨天 COD 有 6000 mg/L,而设计只 有 600 mg/L。应该采取那些措施,使出水尽快恢复正常? (2)最近空压机房的风压有 8 公斤,而又没装减压阀,他们解释曝气管的流量阀 一样可控制压力。请问一下,是不是风压过高造成的曝气不均? 答:进水 COD 大于设计值的十倍是无法达标的,应增加供氧量,减少排泥量或不排泥, 目的就是控制好污泥负荷和供氧量。但要注意:减少排泥量或不排泥是暂时的,当经过 一个反应时断后(至少半天)就应该加大排泥量。上述措施的目的是先让污泥与高浓度 污水混合、吸附,经过一段时间后,部分有机物降解,但仍有大部分有机物吸附在污泥 上,让其随污泥而排出系统,这样可使系统尽快恢复正常,因为这样高浓度的废水一般 6
环境技术网 污水处理技术答疑300题 任周鸣授权环境技术网制作 不会特续很长时间的。风压达8公斤不行的。 13.问:活性污泥法处理鱼类加工废水,生化部分分三个格池串联进行,现在第二、第 三生化池出现了大量的泡沫,而第一生化池中没有泡沫;起初以为是洗涤剂泡沫,但是 最近在洗涤剂高峰时,将水外排,已经有四五天了,依旧没有好转而且有增多的迹象, 这是什么原因,怎么解决? 答:可能是若卡氏菌引起的生物泡沫,在进水含油脂、负荷低的后段易繁殖。这类泡沫 很难用水喷淋消除,只能人工清除或让部分原水直接超越至后面生化池,可在一定程度 上压抑若卡氏菌繁殖。 14.问:老装置改造用来处理氨氮废水。采用水解+厌氧+两级好氧(接触氧化工艺)。 污水回流到水解池,污泥回流到厌氧池(缺氧池)。如果加大回流,水解池污泥流失很 快(水解池由黑变清)并且后面的厌氧池溶解氧可达07。为此尝试沉淀池底部回流(通 过放空管回流),由于回流量限制,氨氮的去除率不理想。请问:前置反硝化工艺,通 常回流的是好氧池出水还是沉淀池出水? 答:应该是二级好氧池的出水回流至缺氧区,而不是回流至水解池和厌氧池。可能是你 没完全介绍清楚,我总感觉这工艺有问题,水解池就是酸化池,主要是通过水解酸化提 高废水的可生化性,应该先了解一下硝化效果是否好,再考虑反硝化问题,还有你说的 沉淀池是否是最后的沉淀池(沉淀好氧池脱落的生物膜用)?厌氧池后是否有沉淀池? 我感觉除了设计问题,还有运行管理问题。 15.问:现在用SBR工艺处理医院污水,目前已经投放生活污水和回流污泥(经过带 式污泥机出来的污泥1000斤),在鼓风曝气十分钟左右就出现大量的白泡沫。水量大概 有120立方,是不是进水量大和浓度高呢?下步工作需要什么准备?微生物怎样培养得 更好?如何控制曝气时间? 答:如用脱水污泥作污泥培养接种用,投加量至少要有效池容的3%,还有营养方面的 要求,接种污泥投加量太少了,至于出现泡沫很正常的,污泥形成后会大大减少或消失
环境技术网 污水处理技术答疑 300 题 任周鸣授权环境技术网制作 不会特续很长时间的。风压达 8 公斤不行的。 13.问:活性污泥法处理鱼类加工废水,生化部分分三个格池串联进行,现在第二、第 三生化池出现了大量的泡沫,而第一生化池中没有泡沫;起初以为是洗涤剂泡沫,但是 最近在洗涤剂高峰时,将水外排,已经有四五天了,依旧没有好转而且有增多的迹象, 这是什么原因,怎么解决? 答:可能是若卡氏菌引起的生物泡沫,在进水含油脂、负荷低的后段易繁殖。这类泡沫 很难用水喷淋消除,只能人工清除或让部分原水直接超越至后面生化池,可在一定程度 上压抑若卡氏菌繁殖。 14.问:老装置改造用来处理氨氮废水。采用水解+厌氧+两级好氧(接触氧化工艺)。 污水回流到水解池,污泥回流到厌氧池(缺氧池)。如果加大回流,水解池污泥流失很 快(水解池由黑变清),并且后面的厌氧池溶解氧可达 0.7。为此尝试沉淀池底部回流(通 过放空管回流),由于回流量限制,氨氮的去除率不理想。请问:前置反硝化工艺,通 常回流的是好氧池出水还是沉淀池出水? 答:应该是二级好氧池的出水回流至缺氧区,而不是回流至水解池和厌氧池。可能是你 没完全介绍清楚,我总感觉这工艺有问题,水解池就是酸化池,主要是通过水解酸化提 高废水的可生化性,应该先了解一下硝化效果是否好,再考虑反硝化问题,还有你说的 沉淀池是否是最后的沉淀池(沉淀好氧池脱落的生物膜用)?厌氧池后是否有沉淀池? 我感觉除了设计问题,还有运行管理问题。 15.问:现在用 SBR 工艺处理医院污水,目前已经投放生活污水和回流污泥(经过带 式污泥机出来的污泥 1000 斤),在鼓风曝气十分钟左右就出现大量的白泡沫。水量大概 有 120 立方,是不是进水量大和浓度高呢?下步工作需要什么准备?微生物怎样培养得 更好?如何控制曝气时间? 答: 如用脱水污泥作污泥培养接种用,投加量至少要有效池容的 3%,还有营养方面的 要求,接种污泥投加量太少了,至于出现泡沫很正常的,污泥形成后会大大减少或消失 7
环境技术网 污水处理技术答疑300 任周鸣授权环境技术网制作 的。后面的问题是运行控制上的基本问题,这里不展开介绍了。 16.问:我们厂采用厌氧水解一级好氧接触氧化二级好氧接触氧化工艺。进水COD 在1000mg/L以下;进水氨氮50mg/L;BOD5COD在0.35以上。出水氨氮无法达标 如何解决? 答:你们的工艺应改变,这样是无法达标的,进水氨氮50mg/L(总氮还要高),BOD5/COD 在0.35以上就不必水解酸化,COD在1000mg/L以下也不必用厌氧,可将厌氧池和水解 池都改成好氧池,反硝化池不必另设,只要将目前的第一级好氧接触氧化池的溶解氧控 制在0.5以下就可(是假设水解池和厌氧池都改成好氧池的情况下),因为不了解各方面 的具体情况,只是初步的想法。 17.问:为什么你说“BOD5COD在035以上就不必水解酸化”? 答:因为这样的B/C比的污水可生化性还可以,污水中不可生化物质在此比值下不算 很髙,大部分可以被活性污泥吸附而通过剩余污泥排放而去除并使出水达标。还要说明 的是所谓不可生化的有机物,其中一部分还是可以降解的,只是生化过程需较长。我说 不必酸化并不是酸化效果不好,而是从投资、占地等经济角度考虑 18.问:CAST工艺处理城市污水,BOD在80mgL左右,MSS在4000mg/左右, 目前DO在反应时控制在10-3.0mgL,有时DO会超过30mg。现在污泥灰份较 高,在恢复时应具体注意那些方面,大致控制参数是多少?以上的参数有什么不妥? 答:根据所介绍的情况,可能是污泥负荷过低引起污泥老化,应该增加排泥量,减少至 选择池的回流量,减少曝气时间。 19.问:废水硫化物高若用湿式氧化法,要是生成硫酸怎么办?这样对管壁有腐蚀作用 可能造成管壁塌陷,是否让硫化物沉淀较好? 答:不存在你说的问题。用湿式氧化法硫化物被氧化成硫酸盐,当然也会有一部分未完
环境技术网 污水处理技术答疑 300 题 任周鸣授权环境技术网制作 的。后面的问题是运行控制上的基本问题,这里不展开介绍了。 16.问:我们厂采用厌氧-水解-一级好氧接触氧化-二级好氧接触氧化工艺。进水 COD 在 1000mg/L 以下;进水氨氮 50mg/L;BOD5/COD 在 0.35 以上。出水氨氮无法达标, 如何解决? 答:你们的工艺应改变,这样是无法达标的,进水氨氮 50mg/L(总氮还要高),BOD5/COD 在 0.35 以上就不必水解酸化,COD 在 1000mg/L 以下也不必用厌氧,可将厌氧池和水解 池都改成好氧池,反硝化池不必另设,只要将目前的第一级好氧接触氧化池的溶解氧控 制在 0.5 以下就可(是假设水解池和厌氧池都改成好氧池的情况下),因为不了解各方面 的具体情况,只是初步的想法。 17.问:为什么你说“BOD5/COD 在 0.35 以上就不必水解酸化”? 答: 因为这样的 B/C 比的污水可生化性还可以,污水中不可生化物质在此比值下不算 很高,大部分可以被活性污泥吸附而通过剩余污泥排放而去除并使出水达标。还要说明 的是所谓不可生化的有机物,其中一部分还是可以降解的,只是生化过程需较长。我说 不必酸化并不是酸化效果不好,而是从投资、占地等经济角度考虑。 18.问:CAST 工艺处理城市污水,BOD 在 80 mg/L 左右,MLSS 在 4000mg/L 左右, 目前 DO 在反应时控制在 1.0~3.0 mg/L,有时 DO 会超过 3.0 mg/L。 现在污泥灰份较 高,在恢复时应具体注意那些方面,大致控制参数是多少?以上的参数有什么不妥? 答:根据所介绍的情况,可能是污泥负荷过低引起污泥老化,应该增加排泥量,减少至 选择池的回流量,减少曝气时间。 19.问:废水硫化物高若用湿式氧化法,要是生成硫酸怎么办?这样对管壁有腐蚀作用, 可能造成管壁塌陷,是否让硫化物沉淀较好? 答:不存在你说的问题。用湿式氧化法硫化物被氧化成硫酸盐,当然也会有一部分未完 8
环境技术网 污水处理技术答疑300题 任周鸣授权环境技术网制作 全氧化的硫代硫酸盐 20.问:所加的干污泥量与什么有直接的关系,初次培养应该加多少? 答:接种培养法要多少泥只能是大概的范围,关键还是要经验,否则接种的泥最多也没 用。我曾在这里看到一个贴子,这个单位直接将附近同类厂的化工废水装置的活性污泥 进行移植培养和驯化,移入的污泥量很大,花了很大的污泥运输费用,可培养驯化近 个月仍失败,这就是培养和驯化过程的控制不当造成的 21.问:我们采用A2O工艺,现在总磷去除还可以,但是氨氮一直没降低,调试已经 有三个月了,我曾经看到过一篇文章说不用内回流也可以降氨氮,而我们的内回流不好 控制,几乎没有,不知道要怎么做才能降低氨氮? 答:根据你说的情况出水氨氮高于进水与没有内回流无关的,主要还是反应时间不够, 估计这类废水有机氮较高,由于硝化时间不够,有机氮的氨化速率大于氨氮的硝化速率, 出水氨氮上升也是很正常的,还要确认硝化的基本条件是否满足 22.问:接触氧化装置生物膜培养过程中发现生物膜形成后又会脱落,如何解决和避免 呢? 答:生物膜形成而大部分又脱落是很正常的现象,一般脱落后第二次或第三次重新形成 后才算是挂膜成功,也就是说第一次生物膜形成不能算挂膜成功,如果第一次挂膜后没 大量脱落是偶然的,经一、二次脱落后才形成才是必然的。这样说可能太绝对,但大多 数情况下是这样的。 问:腈纶废水较难处理,用什么处理工艺合适? 答:腈纶废水的可生化性较差,含有大量低聚物和SCN等无机性COD,且含氮有机物 高。所以先要预处理,如中和,混凝等,然后用生化处理,生化前面要设水解酸化工序
环境技术网 污水处理技术答疑 300 题 任周鸣授权环境技术网制作 全氧化的硫代硫酸盐。 20.问:所加的干污泥量与什么有直接的关系,初次培养应该加多少? 答:接种培养法要多少泥只能是大概的范围,关键还是要经验,否则接种的泥最多也没 用。我曾在这里看到一个贴子,这个单位直接将附近同类厂的化工废水装置的活性污泥 进行移植培养和驯化,移入的污泥量很大,花了很大的污泥运输费用,可培养驯化近一 个月仍失败,这就是培养和驯化过程的控制不当造成的。 21.问:我们采用 A2O 工艺,现在总磷去除还可以,但是氨氮一直没降低,调试已经 有三个月了,我曾经看到过一篇文章说不用内回流也可以降氨氮,而我们的内回流不好 控制,几乎没有,不知道要怎么做才能降低氨氮? 答:根据你说的情况出水氨氮高于进水与没有内回流无关的,主要还是反应时间不够, 估计这类废水有机氮较高,由于硝化时间不够,有机氮的氨化速率大于氨氮的硝化速率, 出水氨氮上升也是很正常的,还要确认硝化的基本条件是否满足。 22.问:接触氧化装置生物膜培养过程中发现生物膜形成后又会脱落,如何解决和避免 呢? 答:生物膜形成而大部分又脱落是很正常的现象,一般脱落后第二次或第三次重新形成 后才算是挂膜成功,也就是说第一次生物膜形成不能算挂膜成功,如果第一次挂膜后没 大量脱落是偶然的,经一、二次脱落后才形成才是必然的。这样说可能太绝对,但大多 数情况下是这样的。 23.问:腈纶废水较难处理,用什么处理工艺合适? 答:腈纶废水的可生化性较差,含有大量低聚物和 SCN 等无机性 COD,且含氮有机物 高。所以先要预处理,如中和,混凝等,然后用生化处理,生化前面要设水解酸化工序。 9
环境技术网 污水处理技术答疑300题 任周鸣授权环境技术网制作 24.问:接触氧化池是否要按填料空隙率计算水力停留时间?如何计算? 答:按填料空隙率计算水力停留时间是没意义的,也算不准,应该是容积负荷和污水在 生化池的停留时间。 25.问:水解酸化阶段会不会出现COD升高现象呢?我的意思是,大分子水解为小分 子,原来水中有些大分子无法被重铬酸钾氧化,而水解后却可以。我做的是垃圾渗滤液。 答:确实有可能原来不能被重铬酸钾氧化的大分子有机物通过水解酸化后能被氧化了, 但水解酸化池出水COD还是不会升高的,理由是:(1)重铬酸钾法测定COD时,有硫 酸银作催化剂,可氧化95%以上的有机物;(2)水解酸化过程中COD也会去除一部分 的,去除率肯定髙于前面说的不能被重铬酸钾氧化的那些物质。 26.问:(1)我们用蒸馏滴定法测氨氮时,馏出液呈现黄色,影响滴定终点,不知道是 为什么,怎么避免或者排除干扰。(2)好氧污泥浓度的测定时,是取10m沉淀了半小 时的污泥,还是取10m水和污泥的混合物沉淀后测定。好氧污泥浓度一般控制在多少 是正常的。(3)水解酸化池的污泥浓度一般是多少为正常的。 答:浓度高要稀释后用比色法测定。如果加入显色剂后仍有黄色,说明氨氮浓度很低(只 是猜测)。 污泥浓度测定要用10oml混合液在量筒沉降后的污泥来测定,污泥浓度控制的范围 要根据装置的实际污泥负荷来定,不能一概而论的。 27.问:在春节期间,卡鲁塞尔2000怎么运行(春节一些人回家,没有倒班)? 答:只要污水不断人就不能休息,所谓的周末运行模式靠不住的
环境技术网 污水处理技术答疑 300 题 任周鸣授权环境技术网制作 24.问:接触氧化池是否要按填料空隙率计算水力停留时间 ?如何计算? 答:按填料空隙率计算水力停留时间是没意义的,也算不准,应该是容积负荷和污水在 生化池的停留时间。 25.问:水解酸化阶段会不会出现 COD 升高现象呢?我的意思是,大分子水解为小分 子,原来水中有些大分子无法被重铬酸钾氧化,而水解后却可以。我做的是垃圾渗滤液。 答:确实有可能原来不能被重铬酸钾氧化的大分子有机物通过水解酸化后能被氧化了, 但水解酸化池出水 COD 还是不会升高的,理由是:(1)重铬酸钾法测定 COD 时,有硫 酸银作催化剂,可氧化 95%以上的有机物;(2)水解酸化过程中 COD 也会去除一部分 的,去除率肯定高于前面说的不能被重铬酸钾氧化的那些物质。 26.问:(1)我们用蒸馏滴定法测氨氮时,馏出液呈现黄色,影响滴定终点,不知道是 为什么,怎么避免或者排除干扰。(2)好氧污泥浓度的测定时,是取 10ml 沉淀了半小 时的污泥,还是取 10ml 水和污泥的混合物沉淀后测定。好氧污泥浓度一般控制在多少 是正常的。(3)水解酸化池的污泥浓度一般是多少为正常的。 答:浓度高要稀释后用比色法测定。如果加入显色剂后仍有黄色,说明氨氮浓度很低(只 是猜测)。 污泥浓度测定要用 100ml 混合液在量筒沉降后的污泥来测定,污泥浓度控制的范围 要根据装置的实际污泥负荷来定,不能一概而论的。 27.问:在春节期间,卡鲁塞尔 2000 怎么运行(春节一些人回家,没有倒班)? 答:只要污水不断人就不能休息,所谓的周末运行模式靠不住的。 10