5. 1热力系统主要设备运行与调整运行中监督加热器水位1水位过高,将没部分传热面积引起汽压摆动或升高,水可能从抽汽管倒流入汽轮机造成水击,使抽汽管,加热器壳体产生振动。②水位过低或无水位,蒸汽经疏水管流进相邻压力较低一级加热器,排挤该低压抽汽,降低热经济性,并可能使该级加热器汽侧超压、尾部管束受到冲蚀,同时加速对疏水管、阀门的冲刷和汽蚀。热力发电厂
① 水位过高,将淹没部分传热面积引起汽压摆动或升 高,水可能从抽汽管倒流入汽轮机造成水击,使抽汽管, 加热器壳体产生振动。 ② 水位过低或无水位,蒸汽经疏水管流进相邻压力较 低一级加热器,排挤该低压抽汽,降低热经济性,并可 能使该级加热器汽侧超压、尾部管束受到冲蚀,同时加 速对疏水管、阀门的冲刷和汽蚀。 运行中监督 加热器水位 5.1 热力系统主要设备运行与调整
5. 1热力系统主要设备运行与调整加热器出口水温降低的主要原因①端差增大其原因可能是加热器的受热面结垢、汽侧主要抽空气不良、使传热系数值减小,水位过高淹没受热面,或水侧旁路门漏水引起的。②抽汽管压降增大③保护装置失灵应定期进行抽汽逆止阀的严密性试验,高压加热器自动保护装置的试验。热力发电厂
①端差增大 其原因可能是加热器的受热面结垢、汽侧主要抽空气 不良、使传热系数值减小,水位过高淹没受热面,或 水侧旁路门漏水引起的。 ②抽汽管压降增大 ③保护装置失灵 加热器出口水温降低的主要原因 应定期进行抽汽逆止阀的严密性试验,高压加热 器自动保护装置的试验。 5.1 热力系统主要设备运行与调整
5. 1热力系统主要设备运行与调整除氧器运行与调整除氧器滑压运行的经济性分析除氧器的运行方式:①定压除氧②滑压除氧>滑压运行除氧器在滑压范围内的加热蒸汽压力、随主机负荷而变动(滑压)、无蒸汽节流损失。>定压除氧器却必须在进汽管上装压力调节阀,以维持除氧器工作压力为某定值(定压),这就带来压力调节的蒸汽节流损失。热力发电厂
除氧器的运行方式: ① 定压除氧 ② 滑压除氧 5.1 热力系统主要设备运行与调整 2 除氧器运行与调整 除氧器滑压运行的经济性分析 滑压运行除氧器在滑压范围内的加热蒸汽压力、 随主机负荷而变动(滑压)、无蒸汽节流损失。 定压除氧器却必须在进汽管上装压力调节阀, 以维持除氧器工作压力为某定值(定压),这就 带来压力调节的蒸汽节流损失
5. 1热力系统主要设备运行与调整on,%在相当高的低负荷(如70%)时就必须切换到压力更高的某级回热抽汽压力时尤甚,如右图所示。-P/pr,%-bd1002070所以定压降氧器难以适应定压低负荷切换定压运行除氧器定压滑压调峰,现在的电网情况是滑压运行除氧器滑压低负荷切换大机组也要承担调峰。除氧器不同运行方式的热经济性热力发电厂
除氧器不同运行方式的热经济性 定压运行除氧器 滑压运行除氧器 定压低负荷切换 滑压低负荷切换 定压 滑压 i ,% P/pr,% 在相当高的低负荷(如 70%)时就必须切换到压力 更高的某级回热抽汽压力 时尤甚,如右图所示。 所以定压降氧器难以适应 调峰,现在的电网情况是 大机组也要承担调峰。 5.1 热力系统主要设备运行与调整
5. 1热力系统主要设备运行与调整机组负荷变化对除氧器滑压运行的影响①滑压除氧器的安全运行P.↓td<tdpd =f(Pe)Pe 个t?>td滑压除氧器在汽轮机组额pd定工况下运行,与定压除Pa氧器基本相同,除氧器出Ttd口水温与除氧器工作压力↑Ha下降管下的饱和水温度是一致的L1压损但是,汽轮机组负荷骤变±时,对除氧效果、给水泵tv, pv, P的安全运行有截然不同的重大影响。滑压除氧器及其给水泵连接方式热力发电厂
滑压除氧器在汽轮机组额 定工况下运行,与定压除 氧器基本相同,除氧器出 口水温与除氧器工作压力 下的饱和水温度是一致的。 但是,汽轮机组负荷骤变 时,对除氧效果、给水泵 的安全运行有截然不同的 重大影响。 滑压除氧器及其给水泵连接方式 Hd L pd d t d t v, pv, v 下降管 压损 p/g e d d e d d d e P t t P t t p f (P ) 机组负荷变化对除氧器滑压运行的影响 ① 滑压除氧器的安全运行 5.1 热力系统主要设备运行与调整